裝載機制動效果不佳的原因分析與維修技術

裝載機的制動系統為氣頂油盤式制動,當制動效果不佳時,可以先做常規檢查,具體內容有油制動總泵及管路是否漏油、氣制動總泵過氣量大小、加力罐活塞是否卡滯、油制動總泵的皮碗、皮圈是否損壞。如果常規檢查找不到故障的原因,可以用定量分析的方法,先確定故障所在的部位,分段查找。通過計算,當制動氣壓為6.5 kg/cm2時,油制動管路的壓力應為100kg/cm2,將制動分泵的放氣螺絲拆除,連接一塊壓力表,當制動氣壓為6.5kg/cm2時,踏下制動踏板,測量油制動管路的壓力,若壓力在100kg/cm2左右,說明故障不在制動總泵,故障原因應是部分制動分泵活塞卡滯,制動分泵不能全部起作用,因而制動效果不佳。若壓力不足,并且最高壓力是恒值,則可以確定制動總泵的活塞、皮碗或皮圈密封不良,總泵內部有泄漏。若連續踏下制動踏板3 次,制動管路的壓力一次比一次高,并且最高壓力達不到100kg/cm2,此故障的原因有兩個:(1)加力罐推桿與油制動總泵活塞的間隙過大。其正常值應為0.5mm,間隙過大,減少了活塞的推油行程,使制動液補助量不足。(2)油制動總泵的密封不良,制動管路里的制動液少量回到總泵,使油泵的推油量無法補足。